汽車覆蓋件中的門內(nèi)板屬于深拉深零件,材料變形量很大,經(jīng)常發(fā)生零件成形后料片已經(jīng)變薄到極限,生產(chǎn)中某些外部條件發(fā)生變化就會(huì)導(dǎo)致零件突然出現(xiàn)暗傷或開(kāi)裂,然而要從每分鐘15個(gè)零件的生產(chǎn)沖次中發(fā)現(xiàn)偶發(fā)的暗傷開(kāi)裂零件,單純靠人工檢查是很難做到的,但這些暗傷開(kāi)裂的零件流轉(zhuǎn)到后道工序的問(wèn)題又很嚴(yán)重,因?yàn)榘祩苡锌赡軐?dǎo)致零件在點(diǎn)焊或油漆烘烤的過(guò)程中直接開(kāi)裂,產(chǎn)生影響車身強(qiáng)度的安全問(wèn)題,所以,暗傷開(kāi)裂零件是沖壓車間著重控制的問(wèn)題。作為維護(hù)批量生產(chǎn)的模具維修人員,需要用最少的改動(dòng)解決生產(chǎn)中的暗傷開(kāi)裂問(wèn)題,然而不同位置的暗傷開(kāi)裂有著不同的維修方法,本文選擇了一個(gè)門內(nèi)板,其暗傷開(kāi)裂位置具有典型性,特將此作為案例,具體說(shuō)明此類問(wèn)題的解決方案。難點(diǎn)及問(wèn)題
我們車間某車型的左右前門內(nèi)板采用一模兩件工藝,左右件每周產(chǎn)量各3000余件,每次生產(chǎn)完,總有1.22%左右的零件存在暗傷開(kāi)裂現(xiàn)象,需要去倉(cāng)庫(kù)排查6000多個(gè)零件,有時(shí)未能排查出缺陷零件而直接流到后道工序,導(dǎo)致A類質(zhì)量事故。這款前門內(nèi)板產(chǎn)品在AB柱位置采用的是一次成形到位的沖壓工藝,屬于深拉深零件,再?gòu)倪@個(gè)零件造型特征上看,暗傷開(kāi)裂的位置接近拉深的最深點(diǎn),拉深深度為136.8mm,如圖1所示。頻繁出現(xiàn)暗傷開(kāi)裂是在B柱位置,其缺陷表現(xiàn)為針眼狀的縮頸,條狀暗傷,甚至直接開(kāi)裂,如圖2從左至右所示。
原因分析
該前門內(nèi)板材料牌號(hào)為DX57D+Z100MB,料厚為0.7mm,材料性能參數(shù)如表1所示。這種材料性能允許其減薄率在25%左右,因此,設(shè)定零件Autoform模擬成形的最大減薄率控制在25%的范圍之內(nèi),基本可以避免后期零件批量生產(chǎn)中暗傷開(kāi)裂的發(fā)生。
此前門內(nèi)板零件沖壓工藝安排為OP10落料→OP20拉深→OP30切邊沖孔→OP40側(cè)切側(cè)沖孔→OP50側(cè)切側(cè)沖孔→OP60整形翻邊。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的暗傷開(kāi)裂現(xiàn)象分析,問(wèn)題發(fā)生在OP20拉深工序上,因此,我們首先通過(guò)對(duì)OP20拉深造型工藝數(shù)據(jù)進(jìn)行Autoform成形模擬分析,得到的結(jié)果是:暗傷開(kāi)裂區(qū)域減薄率已經(jīng)達(dá)到30.7%,從理論上判斷屬于開(kāi)裂高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,如圖3所示。另外,請(qǐng)鋼材制造廠做FLD測(cè)量,在實(shí)際料片上畫網(wǎng)格,然后在成形后測(cè)量實(shí)際拉深零件減薄率,發(fā)現(xiàn)這個(gè)位置的減薄率達(dá)32.5%,如圖4所示。
鑒于上述理論與實(shí)際的綜合分析,可確定生產(chǎn)中頻繁的暗傷開(kāi)裂問(wèn)題是由于減薄率遠(yuǎn)大于25%導(dǎo)致的,由此我們確定了改善的方向:⑴修改OP20拉深造型,需將成形模擬的減薄率控制在25%以內(nèi);⑵在已經(jīng)批量生產(chǎn)的模具上維修,首先要保證不影響生產(chǎn),希望通過(guò)最小的模具改動(dòng)量來(lái)達(dá)到目標(biāo)。對(duì)應(yīng)方案
為了減少模具的改動(dòng),選擇不改變零件原有設(shè)計(jì)工藝(如不采用將OP20拉深深度做淺,然后在整形模中追加整形量)的前提下,對(duì)現(xiàn)有模具成形狀態(tài)進(jìn)行分析。觀察其拉深模工藝造型特點(diǎn),分析材料流動(dòng)情況(圖5),材料由壓邊圈經(jīng)過(guò)A、B兩個(gè)位置到達(dá)C點(diǎn)最終成形,并且在接觸B點(diǎn)時(shí),材料在這個(gè)位置的長(zhǎng)度是截線b(圖6),最后再由截線b拉長(zhǎng)至截線c,即C點(diǎn)的成形基本取決于截線b的長(zhǎng)度,因此問(wèn)題考慮的角度就是如何將B點(diǎn)位置的截線長(zhǎng)度加長(zhǎng)。
分析產(chǎn)品形狀與OP20成形工藝造型,B點(diǎn)位置是屬于工藝補(bǔ)充面,即廢料區(qū),而且這個(gè)廢料區(qū)的高度高于產(chǎn)品形狀,這種工藝造型起的作用是吸收局部區(qū)域的余料,防止起皺發(fā)生,但這又導(dǎo)致了C點(diǎn)成形時(shí)形成了局部凹坑,使得料長(zhǎng)變短,不能完全滿足C點(diǎn)成形需要,所以,需平衡B區(qū)起皺與C點(diǎn)的暗傷開(kāi)裂問(wèn)題,但只要將起皺點(diǎn)控制在廢料區(qū)就可以接受。從分析拉深工藝造型中B點(diǎn)對(duì)應(yīng)的截線長(zhǎng)度b來(lái)看,如果將b長(zhǎng)度變長(zhǎng),那就有利于C點(diǎn)位置的成形,減少極限變形量。根據(jù)這個(gè)想法,結(jié)合產(chǎn)品造型,將工藝補(bǔ)充面按產(chǎn)品的形狀直接延伸,修改后的造型如圖7所示。
此造型使得b線段長(zhǎng)度與c線段長(zhǎng)度接近,接著用修改后的造型通過(guò)理論模擬確定改善是否有效。在實(shí)施模擬軟件Autoform分析時(shí),為了讓模具修改量最少,在設(shè)定參數(shù)時(shí)除了更換有修改的工藝造型數(shù)據(jù)外,其他參數(shù)沿用之前模擬所用的數(shù)據(jù),如摩擦系數(shù)、拉伸筋、料片大小、料片位置、壓邊圈壓力等都保持不變。工藝造型修改后的模擬結(jié)果,由原來(lái)減薄率30.7%降到了21.1%,理論上優(yōu)化效果明顯(圖8),達(dá)到之前理論模擬設(shè)定的、控制在25%之內(nèi)的要求。
有了理論模擬效果的支持,在實(shí)際模具修改中只需要將模具按造型修改即可。在模具修改前,首先需確定在工藝造型修改中型面未做更改的部分,以及造型是以哪個(gè)型面作為基準(zhǔn)所作的修改,然后再確定實(shí)際模具中對(duì)應(yīng)的位置。通過(guò)CATIA軟件中造型修改區(qū)域與實(shí)際模具造型的比對(duì),確定圖9所示紅色剖面線區(qū)域是數(shù)模修改中與實(shí)際模具對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)面。
根據(jù)CATIA軟件中造型修改運(yùn)用的方法,直接將產(chǎn)品基準(zhǔn)面沿切線方向往外延伸,如圖10所示的箭頭方向,然后將外延的面與側(cè)壁交接處通過(guò)R角過(guò)渡。制定模具打磨方案為:模具鉗工用直尺在模具基準(zhǔn)面上作比對(duì),在直尺緊貼基準(zhǔn)面后,將與直尺干涉的面都打磨掉,直到放在基準(zhǔn)面上的直尺與模具型面完全貼合,然后再與交接面倒R角,通過(guò)R規(guī)測(cè)量做到與CATIA數(shù)據(jù)一致。
凸模由模修鉗工用氣動(dòng)槍打磨將其造型做成與模擬數(shù)據(jù)一致后,再將打磨位置用油石與砂紙精細(xì)拋光,直至模具表面如鏡面般光滑。同樣,凹模需將與凸模對(duì)應(yīng)位置的凹坑用電焊補(bǔ)全,并將電焊后的型面打磨及拋光成鏡面,然后再通過(guò)拉深調(diào)試,得到不傷不裂的拉深成形件,在完成拉深成形件后,需要通過(guò)制作FLD的方法測(cè)量實(shí)際的材料減薄率。取一張料片,在對(duì)應(yīng)區(qū)域用電解液畫出網(wǎng)格,然后用帶網(wǎng)格的料片調(diào)試出不傷不裂的拉深成形件,通過(guò)掃描將網(wǎng)格的變形值輸入電腦,并測(cè)量其實(shí)際減薄率,得到的結(jié)果為該區(qū)域減薄率降到25.3%,實(shí)現(xiàn)的優(yōu)化量有7.2%(圖11),達(dá)到預(yù)期。
同時(shí),通過(guò)放大三倍的放大鏡觀察原暗傷開(kāi)裂點(diǎn),比較優(yōu)化前與優(yōu)化后材料表面顆粒粗細(xì)的變化情況,發(fā)現(xiàn)二者材料表面的差異很大,用肉眼就能看出區(qū)別:優(yōu)化前拉深件的表面材料顆粒變粗嚴(yán)重,優(yōu)化后拉深件的表面比較細(xì)膩,如圖12所示。
對(duì)局部造型優(yōu)化后的模具,首先用小批量(300件左右)試生產(chǎn)來(lái)驗(yàn)證其可靠性,在小批量生產(chǎn)時(shí)檢查每個(gè)零件在這個(gè)位置的表面顆粒度,確定結(jié)果沒(méi)問(wèn)題;然后,跟蹤大批量生產(chǎn),抽樣檢查生產(chǎn)狀態(tài),確定結(jié)果沒(méi)問(wèn)題;最終通過(guò)四個(gè)月的大批量生產(chǎn)跟蹤,未發(fā)現(xiàn)明顯的暗傷開(kāi)裂零件,說(shuō)明上述優(yōu)化方案有效果。類似造型問(wèn)題引起的暗傷開(kāi)裂現(xiàn)象,在沖壓車間還有幾個(gè)側(cè)圍零件,其角踏板位置也有偶發(fā)暗傷開(kāi)裂的情況,因此,我們將上述前門內(nèi)板的優(yōu)化方案運(yùn)用在側(cè)圍模具上,首先也是通過(guò)Autoform模擬,確認(rèn)原工藝補(bǔ)充面造型條件下產(chǎn)品區(qū)的減薄率為23.4%,然后通過(guò)工藝補(bǔ)充面造型優(yōu)化后的數(shù)模模擬,得到產(chǎn)品區(qū)的減薄率結(jié)果為12.2%。從模擬結(jié)果判斷,同樣的優(yōu)化方案用在側(cè)圍上也同樣能減少產(chǎn)品區(qū)材料的減薄量,從而能更大程度地減少暗傷開(kāi)裂的發(fā)生,圖13所示為側(cè)圍零件工藝補(bǔ)充面造型優(yōu)化及模擬結(jié)果,優(yōu)化前后通過(guò)Autoform模擬結(jié)果可知,減薄率降了10%左右,如圖14所示。在實(shí)際模具上實(shí)施改善后,成形零件狀態(tài)如圖15所示。
工藝補(bǔ)充面優(yōu)化完成后,首先也是通過(guò)小批量生產(chǎn)時(shí)檢查每個(gè)零件狀態(tài),驗(yàn)證其有效性,然后再大批量跟蹤其穩(wěn)定性,通過(guò)每周1200件左右的產(chǎn)量跟蹤三個(gè)月,期間在這個(gè)位置未發(fā)現(xiàn)暗傷開(kāi)裂現(xiàn)象,說(shuō)明此方案的優(yōu)化同樣有效果。結(jié)束語(yǔ)
上述類型的工藝補(bǔ)充面造型優(yōu)化,對(duì)模具的修改量少且具有通用性,能解決此類造型特點(diǎn)的模具在批量生產(chǎn)中偶發(fā)的暗傷開(kāi)裂問(wèn)題。在模具上實(shí)施前,需分析清楚暗傷開(kāi)裂的方向與原因,通過(guò)理論模擬及實(shí)際FLD測(cè)量結(jié)果判斷減薄率的值,再將工藝補(bǔ)充面優(yōu)化后的造型在理論模擬上得到驗(yàn)證,使得減薄率控制在可接受范圍內(nèi),然后實(shí)施于實(shí)際模具中,并在出件后再次用FLD測(cè)量,確認(rèn)優(yōu)化件實(shí)際減薄率的值是否得到改善,最后,通過(guò)小批量及大批量生產(chǎn)跟蹤,確認(rèn)其穩(wěn)定性與有效性。